第863章 不太顺利的进展(1/2)
但努力只是加快了他们遇到困难的时间,在第三天,isp架构组率先遇到了硬骨头。
一个年轻工程师在跑仿真的时候发现,双缓衝fifo的深度设置不当。
三十二字节能覆盖大部分场景,但在4k 60帧hdr视频模式下,降噪和曝光的处理周期差超出了预期,fifo偶尔会溢出。
溢出一次,画面就多一帧雪花噪点。
“改深度,”周生说,“三十二改六十四。”
“可是老大,这样改面积会增加零点三平方毫米,会不会因为咱们的改动出现……”
组员犹豫地说道。
毕竟改动一点会不会出现更大的问题,他们並不確定!
周生也不確定了,只是没有实践就放弃,那他们这个项目组也没有存在的意义了,大家收拾收拾东西回去睡大觉多好!
“加。
零点三平方毫米换视频录製零翻车,值。
我们不是来省面积的,是来做最好的影像晶片的。
s1的定位就是拍照旗舰芯,在这个晶片上抠门就是给自己挖坑。”
工程师虽然想劝说,但最终低头改了参数。
毕竟他们確实要证明自己了。
於是仿真重新跑。
好在结果是好的,绿条一路亮到底,溢出消失。
只不过当他们真正面向研发的时候,之前没有遇到的问题全都出来了。
比如传感器调优组,他们的问题更为突出。
思特威的传感器底层时序图显示,像素级的曝光时间最小单位是0.1毫秒,但周生要求的是0.01毫秒的精度。
精细到十分之一档曝光。
这意味著需要修改传感器固件,重新定义像素阵列的行驱动时序。
“这动得太底层了,”思特威的对接工程师看了修改方案之后直皱眉,“行驱动时序一改,整个传感器的功耗模型都要重新算。
你们確定要这么搞?”
“確定。”周生头都没抬,“功耗高一点没关係,在手机设计部门加大电池就行。
但曝光精度不够,暗光下的细节就会丟。
这个传感器是专门为接下来的旗舰手机定製的,如果曝光精度还是公版水平,定製有什么意义?”
思特威的工程师考虑了一下,確实如此。
只是他们没有接到这个通知,所以在竖了一个大拇指后转身说道:“我请示一下。”
周生表示感谢,然后继续忙手上的工作。
蓝厂这边用力,思特威那边也毫不含糊,很快回復就来了:同意修改。
行驱动时序重新设计后,传感器功耗预计上升约半成,但曝光精度提升到0.01毫秒。
周生在工作群里发了一条消息:“传感器底层的最后一块砖搬开了。”。
兄弟们,接下来就是拼算法了。
“一定不能让合作伙伴看我的笑话。”
隨著其他小组的进展,算法组也不甘落后,但他们的压力却是最大的
降噪和曝光解耦之后,调校空间一下子大了几十倍。
以前两个参数绑在一起,只能做有限的场景优化。
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